华北油田采油三厂科技攻关“变废为宝”创效百万元
长城网沧州8月23日电(齐新宽 许静 陈朋妹)“没有想到,一项科技攻关,使1555根报废注水井结垢油管“起死回生”,达到生产使用标准,已有903根下井使用,效果良好,创效42.7万元。如按照目前已回收的7442根废管修复率计算,可创效163万元。”8月20日,华北油田采油三厂物资供应站站长李健给记者算了这样一笔可观的“效益账”。 以往,因注水井检管和措施作业,这个厂每年都要回收大量的旧油管。这些油管往往结垢比较严重,并且存在腐蚀现象,根据老的检测标准规定,全部需要报废处理。看着大批油管报废,大家看在眼里,疼在心里。“这些报废料,能否变废为宝,成为挖潜增效的突破口”这个疑问一直困扰着该厂领导和技术人员。 今年4月,该厂组织物资供应站和工程技术研究所,就废弃油管修复问题,与油管生产厂家以电话和电子邮件的方式,多次探讨技术问题,实地进行考察,建立畅通的技术交流渠道。之后,采油三厂决定尝试联合攻关,与拥有技术优势的油管生产企业共同研究注水井结垢油管修复项目。 修复注水井结垢油管,除垢是第一难题。5月份,该厂油管检测站收到生产厂家的修复质量反馈,首批送出的30根试验用注水井结垢油管,修复效果并不理想。 首战的失利更激发了管理人员的斗志。大家查询《中国知识资源总库》,多方搜集专业期刊上发表的相关论文,追踪了解国内同行业技术发展状况,邀请厂家技术、质检人员参观座谈,向厂家介绍已完成的研究和尝试。同时,联合工程技术研究所,与厂家共同探讨机械除垢、化学除垢、热处理除垢的优缺点。经历两个月的反复实验,终于研究最佳除垢工艺! 利用生产新油管的热处理设备,对结垢油管进行各个温度区间的加热升温和喷淋降温,通过热胀冷缩使水垢与油管壁剥离,并产生龟裂、疏松的效果,然后经过机械钻通和钢丝刷内清,最终彻底完成除垢。 除垢问题解决后,检测分级是关键。为摸清旧油管的“底数”,该厂委托具有理化检测和计量保证确认资质的生产厂家,对油管抽样进行化学性质和力学性能的试验,确定油管的质量性能是否满足井下生产需要。实验表明,部分旧油管因为污水长期侵蚀,硫、碳含量等指标超出API标准范围,屈服点和抗拉强度已经低于N80级油管的标准。但经过400-500℃升温,喷淋降温后再经200℃处理后,机械性能有所恢复,可以达到N80级新油管行业检验标准要求,可继续使用。 随后,厂相关单位、部门共同研究,制定了注水井结垢油管修复的技术委托,明确了检测、分级修复、质量验收的细则,对首批1555根报废油管实施修复。 采油三厂通过启动技术革新“引擎”,变废为宝,让“挖潜”实现效益最大化,为今后攻坚克难,提升管理水平提供有益借鉴。 |
关键词:油管,技术,修复 |