河钢邯钢炼铁部职工在高炉平台取铁样。吴兆军 摄
而在河钢邯钢,从火热的炉台到忙碌的炼钢现场,再到轰鸣的轧机旁,到处都有广大干部职工坚守岗位的身影,围绕新任务、新目标,他们坚持走产品高端路线不动摇,以“简单、务实、创效”的工作理念,助力新年开好局、起好步。
“指标压力,就是奋斗的动力”
上午8时许,河钢邯钢炼铁部8号高炉主控室内,当班乙班炉内工长朱云紧盯电脑屏幕,一丝不苟地认真操作着。炉台上,红彤彤的铁水,映红了每一个职工的脸庞。
虽然是新年第一天,但从朱云忙碌的工作中,就能感到新生产指标的压力。他甚至比平时还早一个小时到岗位,了解上一个班的生产情况,并安排好本班炉台取样、查看炉温、检查设备运行情况等系列工作。
说起新指标,朱云打开了“话匣子”,“提煤降焦、稳定生产、降低吨铁成本……指标压力,就是奋斗的动力,我们要撸起袖子加油干。”
刚刚忙完出铁的乙班作业长李明剑,用手套擦擦额头上汗水,也凑过来严肃地说:“还有一个新变化,就是增加了提产增效先锋号专项奖励。”他拿起生产日报对朱云说,“你看,上个班又发威了,产量4760吨,煤比126公斤……咱们得加把劲,一定要想办法超过他们。”
“今年,公司要求炼铁系统以经济冶炼、稳定高产、降本增效为重点。我们8号高炉要在要稳产高产的同时,将燃料比降至515kg/t以下。”李明剑深感“压力山大”。
面对新目标,河钢邯钢炼铁部8号高炉全面推行“全风氧、全顶压、高压差、高动能”的高炉操作,制定了11项支撑措施,确保产量、成本、燃料比等目标顺利完成。
李明剑说,作业区已经将各项指标层层分解到岗位,粘贴上墙,明确到人,构建起事事有人管,人人有事做的全员降本增效体系,为顺利完成全年任务目标,全力以赴。
河钢邯钢邯宝炼钢厂技术人员商讨炼钢新技术。吴兆军 摄
“提高了效率,增加了效益”
9时20分,河钢邯钢邯宝炼钢厂转炉主控室3号炉主控台前,转炉车间炉前丙班作业长吴志强仔细观察着转炉炉口火焰,一边记录着数据,一边快速指导职工精细操作。兑铁、加料、吹氧、取样,整个过程精准高效。
吴志强介绍,现在冶炼的是O5级别高端汽车钢,通过加快生产节奏、缩短兑铁加废钢时间、缩短出钢时间等举措进一步压缩转炉冶炼周期。39分钟后,一炉O5级别汽车钢就完成了冶炼。
“为了高效生产,所有工序和岗位都有明确的具体要求,原来转炉冶炼周期大概需要42分钟,我们从提高出钢口及滑板寿命、降低辅助工艺时间等方面入手,找差距、补短板,制定详细的改进措施,最终将转炉工序冶炼周期降到了39分钟。”转炉车间副主任唐笑宇说,每炉钢缩短3分钟,不仅提高了效率,提高了产量,还能为公司多创造了效益。
新的一年,该厂以高效生产为目标,全方位开展技术攻关,建立以连铸为中心的高效率生产模式,充分发挥生产组织核心作用和信息化平台支撑作用,确保生产组织命中率100%。同时,开展好降铁增钢、优化炉料结构等工作,达到增产创效目的。
“新的一年,以最低的成本、最快的速度,炼出最优质的高端精品钢。”唐笑宇表示,作为一名全国劳动模范,他更要发挥好带头作用,盯牢产线指标,以技术创新解决生产难题,建功立业在基层,努力为公司创造更大的效益。
河钢邯钢邯宝冷轧厂职工正在紧张生产假日合同产品。吴兆军 摄
“全力提升深加工产品创效能力”
10时35分,河钢邯钢邯宝冷轧厂高强连退线生产现场,一条银色如“锦缎”般的钢带,在设备上匀速运转。
车间副主任崔兴贺正在工艺操作室内紧张而有序地部署。“将冷却速率控制在110℃/s,注意钢板板形……”产线上正在生产的是为西南客户定制的1300兆帕马氏体钢,是客户制造乘用车轻量化的高端产品,这次生产决定采用一种“气冷”工艺。
“这种新工艺有把握么?”记者问。
“无论困难有多大,我们都会精准把控产线质量过程控制能力,用我们的特色精品,全力提升深加工产品创效能力,推进品牌、效益双提升。”崔兴贺一脸的自信。
据了解,该厂高强连退线同时拥有高清冷却和水淬冷却两套系统,每次生产根据订单要求不同,采用不同的冷却系统进行生产。在生产1300兆帕级别马氏体钢时,由于高氢快冷冷却速度的限制,目前国内主要采用水淬冷却。但是从高氢冷却切换水淬路径前后需要停产3天时间,为了确保节日期间合同兑现,他们决定采用高氢快冷新技术。
“我们要在1300兆帕级别钢种上使用高氢冷却,就要对整个生产过程做好周密的计划。”崔兴贺和技术人员们反复核算生产时间,核对参数、模拟运行,所有工作有条不紊。
不久,一套高氢快冷冷速提升技术已成方案。“通过提升冷却气体导热系数、优化快冷段区域运行模式等方法,保证了在较低含碳量的带钢经过快速冷速提升有足够的强度。”崔兴贺心里美滋滋的。
当天,该厂高强钢团队克服了超高强钢焊接、轧制等一系列难题,利用新技术、新工艺,成功生产了客户急需的500吨1300兆帕马氏体钢。产品下线后检验,成品合格率100%,为假期产品订单顺利交付创造了条件。