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新常态下创新管理 “创新+”走红冀中能源东庞矿

来源:长城网 作者: 李永梅 赵君华 2015-05-20 22:59:31
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“创新+”走红东庞矿
“创新+”走红东庞矿。供图:冀中能源东庞矿

  长城网5月20日讯(李永梅 记者 赵君华)记者今日从冀中能源东庞矿获悉,在煤炭市场新常态下,该矿在各个领域充分发挥创新的引领作用,不断提升企业核心竞争力,使“创新+”走红矿区。

  创新+科技改造

  在煤矿生产过程中,随着生产条件或地质条件的改变,依靠科技对设备、工艺等进行改进是提升生产效能,降低职工劳动强度,实现经济效益最大化的有效途径。

  东庞矿在职工中广泛开展科技创新活动,以职工“创新工作室”“职工技协”为依托,将大批喜爱创新的职工和技术人才凝聚到一起,集思广益,攻克技术难关,为矿区的持续发展夯实了根基。

  不久前,在机修厂综修车间,一台刚刚投入使用的“气动压力机”成为职工的“新宠”。“我们原来拆卸掘进机上的轴承,主要工具就是大锤,一不小心就会把轴承损坏,现在好了,有了这台气动压力机,几分钟就能把轴承拆下来,两个人的活一个人就完成了,不仅省力气,也不怕损坏配件了。”职工张景民高兴地说。原来掘进机的大件在拆除时费工费力,尤其像轴承这类比较脆弱的部件,用大锤拆装时,用力不均,就会造成损坏。机修厂“苏忠武创新工作室”的成员将此列为攻关项目,自主研制了一台由废旧部件组成的“气动压力机”,解决了职工拆卸重大部件的难题,提高了工作效率,降低了职工的劳动强度,增加了安全系数,可谓是一举多得。

  “我们创新工作室将三种型号的掘进机电控,改造成统一的电控,减少了配件的购买品种,检修起来更方便、快捷,而且我们还制造了一台测试仪,对检修后的掘进机电控直接进行测试,不用搬着电控来回跑着试验了。”“田权创新工作室”成员李勇说起他们的最新研究成果很是得意。针对掘进机型号多样,其电控系统在检修时的繁琐,试验时需要将检修后的电控安装到掘进机上进行试验,来回拆装,费时费力等情况,“田权创新工作室”积极攻关,不仅将三种型号的掘进机电控系统改造成“三合一”,而且研制了试验台,大大提高了职工的工作效率,减少了配件的购置种类。

  东庞矿“职工技协”成员,在9203工作面进入末采阶段后,本着最大限度多回收煤炭创高效原则,通过优化设计,采用将上巷原设计停采线位置向外推移15米的调采方案,不仅提前2天完成调采任务,而且节约钢丝绳240米,多回收原煤8000多吨,创直接经济效益200多万元。

  创新+精细管理

  在煤炭市场持续低迷的情况下,深入推进精细化管理工作,是有效降低生产成本的最佳途径。

  材料作为生产成本中的重要组成部分,其管理的精细化,在有效遏制浪费现象的同时,实现了增收节支。东庞矿创新材料管理制度,首先从职工的思想、行为养成上入手,给各区队职工按照作业内容,制作“材料价格卡”,职工对自己工作中需要的材料价格有了了解,从思想上绷紧节约的弦,在工作中养成干标准活的好习惯,减少因施工不合格而造成的材料浪费现象。为加强材料管理,东庞矿在各生产单位建立材料使用消耗台帐,生产单位根据台帐记录的每日材料使用量和现场的库存情况,进行材料审批,提高生产材料领用计划的准确性。同时,实施闭合式管理,从计划、领取、使用、回收、修复、复用全过程跟踪管理,做到材料使用有依据,发现问题及时,问题落实有专人负责。通过精细管理,一季度,材料费同比减少360万元。

  抓大不放小,是东庞矿一贯的工作作风。在抓材料这个“大西瓜”的同时,也不放过水电管理这个“芝麻”点的事。东庞矿在水电管理中,以安装预付费电表的计量方式,给职工家属的用电方式立了“规矩”。据悉,自实施预付费措施以来,东庞矿每年减少电费400万元左右。各用水用电单位也积极实施节水节电措施,用精细管理堵塞漏洞。动力科通过改进井下清水与地面供水系统,采取避峰就谷措施,工业广场每年减少提升净水40%,每年仅电费就节约150万元;矸石电厂实施汽轮机冷却系统清水改中水项目,每年节省水费200万元左右。西庞洗煤厂将处理“洗水”的操作系统进行工艺改进,在处理“洗水”时,将不需要运行的设备停止,只运行入料泵、压滤机等相关设备,每年节约电费15万元。水电公司污水处理厂将矿井水、工业用水进行处理后的中水,用于工业广场浇花草,道路洒水降尘,东湖补水等,每年节约清水约100万吨。

  创新+修旧利废

  变废为宝、创新挖潜,是东庞矿将创新与修旧利废有机结合的又一亮点。

  东庞矿设立井下物资分拣中心,对各单位回收的锚杆、托辊、电缆钩等废旧物资进行分类,对托辊、滚筒、油葫芦等部件,进行修复,再次投入生产。对不能修复的锚杆、皮带等材料,进行二次加工。如自制锚杆矫直机,对变形的锚杆进行矫正,不能矫正的,则制作成管路吊挂的S钩;将回收的废皮带制作成皮带梁用于巷道支护,用废钻杆制作钎杆等,使废旧物资变废为宝。一季度,材料回收价值190万元,复用价值达181万元。

  自行研制设备,对废旧物资进行修复,在东庞矿职工中也是一种常态。多经公司职工自主研发锚杆自动生产线、钢带梁自动生产线,每天可节约6个岗位工,每年可节约工资10万多元;自制油缸修理工作台,工效提高了8倍,节约资金19万元。“我们现在正试着进行瓦斯抽放管的修复工作,如果成功了,每年可以为矿节约100多万元资金。”多经公司经理刘爱军说。

关键词:东庞矿,创新+,新常态,冀中能源

责任编辑:赵君华
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